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灯泡贯流式水轮发电机组受油器故障研究以及处理

2022-06-13 来源:六九路网
厂学术 LACADEMIC__j ] 灯泡贯流式水轮发电机组受油器故障研究 以及处理 ◎李昆仑广东省水利电力勘测设计研究院 摘 要:受油器是灯泡贯流式水轮发电机组不可或缺的部件之一, ̄FA- ̄整个机组的运行过程 中发生故障的几率比较高。加强对其故障的研究,提高故障处理效率,对于保证灯泡贯流式水轮 发电机组正常运行提供重要保障。本文将电站机组运行中受油器发生的故障作为实例,对其故障 原因与处理方式进行分析。 关键词:灯泡贯流式水轮发电机组受油器故障研究处理 受油器能够进行压力油的传输与 分配,当机组使用一段时间后,受油器 不可避免会出现浮动异常、漏油量超出 正常范围、浮动瓦烧毁等现象,有的故 障甚至会多次出现,阻碍了机组的正常 运行。找出故障原因进行针对性处理 能够为机组运行提供可靠保障。 1.受油器基本结构 作为灯泡贯流式水轮发电机组的 主要部件之一,受油器位于发电机的轴 端,使用浮动瓦结构,能够有效避免油 圈21受油嚣 |--棱■麓l。2一覃,3一幸.艳叶片成馕毫杆I‘一量油-’ 蠢I5一箍油环I6一柚甜I7一●t・ 8-关闭■纛作{|蕾。9一开启■羹作柏蕾・lO一底鏖・l1一 ̄ll,n2一谓 量I13一底板 图1受油器典型结构 管被过度磨损。调速器中的压力油流 力器, 为转轮叶片的转动提供动力;轮毂油 箱中的润滑油通过受油器提供给转轮 的轮毅体。受油器中配置有对漏油进 行回收与排放的装置,并将漏油从管道 人员立且 引到漏油箱中。为了防止出现轴电流与 2.1.2分析故障 漏电现象,在受油器与发电机的连接 进行检查发现受油器的后油箱上 一块厚度为2毫米的石棉垫放置在后油 箱的下端至中部,将集油箱上部与外管 之间的距离增加到1毫米。与此同时,使 位置处安装有绝缘材料。受油器的结 存在明显划痕。然后对外操作油管与 用角磨机对挡油环端面进行打磨,减少 构示意图图1。 受油器的后油箱之间的距离进行测量, 结果为0.5毫米。 1.5毫米,立面减少1毫米,使其与后油 箱之间的间隙增加。 2.灯泡贯流式水轮发电机组受油器故 2.1.3原因分析 障研究以及处理 2.1故障一 处理完成后启动机组,发现仍然 由于本电站机组取消了内操作油 伴有不正常声音,并且有较大面积漏 管,仅有中和外操作油管,推测原因可 油,再次停机进行检查。将受油器拆 下,仔细检查发现存在的问题包括:受 2.1.1故障现象 能为:1、外操作油管摇摆的幅度过大, 某电站机组安装完成后对机组进 与后油箱发生接触;2、挡油环与后油 油器中后油箱和外管之间仍然存在碰 行空载试运行,当机组在空载状态运转 箱发生接触。 了三个小时后听到受油器外部的操作 2.1.4处理过程及结果 油管发出不正常声响,同时用手触摸时 触;导向瓦瓦面磨损严重;回复轴、导 向瓦被磨损,说明回复轴向下摆动;瓦 为了保证机组尽快完成试运行工 盖和上游的浮动瓦之间不存在间隙,导 发现受油器后部发烫,发现问题后运行 作,经各方商量暂时采取临时措施,将 致瓦盖没有活动的空间,不能发挥应有 46 l 的浮动作用,因此与操作油管之间的摩 2.2.3分析溢油与烧瓦原因 2.3.3原因分析 擦比较严重。 引起溢油的直接原因为操作管中 主轴动平衡不稳定导致摆度过 具体处理方式为:将后油箱从受油 抗磨铜套掉落,导致转轮接力器关腔 大,引起内外操作油管与浮动瓦同轴度 器中取出进行处理。将其与外管进行触 连通轮毂供油腔,在进行浆叶的操作 偏差太大;转子自重作用导致主轴出现 碰的圆形车去I毫米,使得后油箱与外 时,接力器关腔中的压力油会进入供油 挠度。 管之间的距离至少增加到1.5毫米;取 腔中,然后在反压的作用下进入轮毂油 2.3.4处理过程及效果 出1≠≠机组的受油器中的导向瓦,安装备 箱之 压力太大导致这些油不能及时 此使用抛光机对其进行抛光,增加其 呼吸器中排放。 与导向瓦之间的距离到o.3毫米。然后 彻底改造受油器体支撑,加装环 偏转现象。然后调整浮动瓦间隙,拧紧 用导向瓦;由于没有备用的回复轴,因 从溢油管中回到回油箱中,只能从油箱 形轴向多臂支撑,抵消轴向受力引起的 浮动瓦烧毁的原因包括:两个腔体 螺栓固定多臂支撑并且进行铰削配装 将一块厚度为0.1毫米的铜垫放置在回 进行连通后,受油器受到压力油产生的 定位销,以便以后进行拆装检修。经过 复轴与油管连接位置,使回复轴左右摆 推力,发生位置的移动,导致轴承不能 改造与装配进行百分表的架设与原始 动的幅度减小;将浮动瓦的侧面继续 在受油器中进行浮动,轴承与操作油管 数值的读取。经过一段时间的运行,发 削减0.1毫米,保证浮动瓦有足够的活动 发生接触,造成摩擦,最终晓毁。 空间,发挥其浮动作用。 将改造后的后油箱装回受油器, 2.2.4处理过程及效果 现该种方案能够消除受油器受轴向作 用力发生偏转引起烧瓦的问题,并且能 此次故障导致浮动瓦烧毁,并且 够提升浆叶操作的方便陛。 对浮动瓦间隙进行测量,保证其在0.07 操作油管端盖的抗磨环已经损毁,多 毫米至0.o9毫米之间,按照设计规范进 方面的协商最终决定:将浮动瓦与抗 3.结语 行。安装完成后进行机组启动,不正常 磨环进行更换;对操作油管表面出现 声响消失,漏油正常。 2.2故障二 受油器是否能够正常工作对于灯 的磨损痕迹再次进行检查,对其中的 泡贯流式水轮发电机组具有重要的影 高点与刮痕进行打磨处理;将受油器 响。为了保证降低其故障发生率,需要 2.2.1故障现象 重新进行安装,然后使用桨叶动作进 保证在设计过程中按照有关规范与实 际情况进行,在制作中使用合格的原 某电站机组运行三/f、/f、时后,各部 行运行试验,对渗油情况进行观察, 自动状态,15分钟后发现轮毅油箱呼吸 这一系列措施,受油器已经恢复工作, 器中出现数量较大的透平油,压力油罐 机组能够正常运行。 分的瓦温处于正常状态。调整调速器到 看渗油量是否在正常范围之中。经过 材料与科学的生产工序。在进行受油 器安装中,对操作油管摆动的幅度、浮 动瓦和操作油管颈的配合尺寸进行严 格控制,保证其中每项数据与设计要 求、相关规范相符,为机组正常运行提 中的油位快速下降,受油器温度变高, 操作,得知在其关闭时,压力油从轮毂 油箱中冒出。 2.2.2分析故障 2.3故障三 3.1故障现象 机组停机。工作人员反复进行浆叶的 2.某电站机组在调试初期经常发生 供保障。缸 多次浮动瓦烧瓦事故,甚至出现反馈杆 自焊接处撕裂等现象,导致机组不能正 初步 子析得知:有油从轮毂油箱中 常工作。 冒出,表明轮毂供油管中存在—定量的 2.3.2 ̄-¥if:故障 参考文献: 压力油;受油器温度升高,并且位置发 受油器结构包括三道浮动瓦,分 [1]陈德忠.贯流式水轮机受油器外操作 生改变,怀疑浮动瓦烧毁。 别对内外操作油管与反馈杆形成支撑 油管爆裂故障分析与处理[J].广西电力, 201 5.38(6):85—87. 深入检查:将受油器从机组中拆 作用。安装要求为操作油管安装完毕后 桃源电站灯 除,打开其外壳,发现其中的操作油管 毕盘车检查摆度要小于0.2毫米,经查 [2]潘军伟,姜明忠,张占武,等.J].水 盖中存在的抗磨铜套掉落。针对受油 阅现场安装纪录后发现操作油管的摆 泡贯流式机组受油器故障分析及处理[2016(4):72—73. 器在停机中温度升高的现象,将其解 度值符合要求。拆卸受油器后对操作 利水电施工,体,观察到轴承二与三存在烧毁想象。 油管进行盘车检查,发现最大摆度为 [3]吴庆华.峡江水电站灯泡贯流式水轮  操作油管和轴承接触的地方发生一定 0.18毫米、0.17毫米与0.11毫米,比标准 发电机组受油器安装[J].江西水利科技,程度磨损。 规定值I/J、。 2016。42(2):125-131. AcADE 杰l47 

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