正压浓相气力干灰输送的技术问题分析
【摘要】本文介绍了正压浓相气力干灰输送技术特点及流程,并分析了运行中主要的存在问题及解决措施。通过此项技术,节约了设备维修费用,改善环境和便于综合利用等优点,取得了较好的经济效益和社会效益。
【关键词】正压输送;系统配置;问题解决
1引言
目前,气力输送在工业行业作为各种散装物料的连续输送系统被大量使用,特别在工业锅炉的煤粉输送、飞灰输送系统,以及洁净煤领域中的煤粉气化等领域正起着日益重要的作用。但气力输送也存在能耗高的问题,而且广泛的应用使得这个问题的解决显得尤为重要。随着锅炉向高参数大容量发展,使得锅炉产生的灰量越来越大,通常可达数十吨,这就需要与之相配套的废灰输送系统,具有容量大且可靠性高,才能有效的保证锅炉机组的正常运转。目前使用的输灰系统类型比较多,选择怎样的输灰系统,对于锅炉机组的安全可靠运行具有比较重要的影响。
2正压浓相输送技术的特点
正压浓相气力输送技术是消化、吸收了国外先进粉状物料输送技术的产物,在此基础上研制并生产的粉状物料输送系统及设备,无论在技术先进性还是在经济性方面都具有相当的优势。其特点有:
(1)系统以固定结构为主,运动部件少,可靠性强,全部自动化控制;
(2)低速输送,极大地减小了管道磨损;
(3)固气比大,节省了压缩空气;
(4)全密封输送,无任何泄漏;
(5)系统维护工作量小、运行成本低。
3输灰系统配置输送流程
灰斗→手动检修阀→圆顶进料阀→仓泵发送器→圆柱型出料阀→输灰管道→灰库。具体工作流程为:放灰→流化→输灰→吹扫。
放灰:其他阀门关闭,圆顶进料阀打开,灰斗内的热灰流入T型仓泵发送器。进灰量由料位计和放灰时间两路控制,设计为二选一,两者任何一项满足即结束放灰,进入流化阶段。
流化:圆顶阀关闭,流化风阀打开,压缩空气进入仓泵,仓泵内的热灰开始流化。
输灰:输送泵内灰充分流化后,输送阀及出料阀同时打开,热灰进入管道,送至灰库。
吹扫:热灰送完,管道压力下降,继续吹扫,保证管道内清扫干净,达到设定时间后停止,流化风阀、输送阀及出料阀关闭,进入放灰阶段,开始下一循环。输送管路及设备布置(如图1)。
4运行中出现的问题及改进方案
4.1堵管现象及处理方法
浓相气力输送在运行过程中容易出现堵管现象,其原因有多种,导致设备堵管的主要因素是流化不畅。
(1)输灰系统投用初期,流化风管路流量孔板设置不当,风量偏小,导致流化不好,输送不畅。调整孔板后,输送基本正常。
(2)在原设计中,为防止流化风道内倒入热灰,在图1中A处有一逆止阀,但因其使用寿命较短,破损后,热灰仍然倒入流化风道,在输送时,灰被高速流化风带入流化器,造成流化器的快速磨损,最终流化效果恶化,造成堵管。
(3)空压机在使用一段时间后,经常因出气超温等原因跳车,导致风压不稳,流化风及输送风压力偏低,易造成堵管。
管道堵塞后,该系统可以自动排堵。亦可以人工手动排堵。在排堵前应先初步确认堵管原因,若因风压不稳造成的堵管,一般在风压正常后,自动排堵1、2次即可恢复正常,若因其他原因造成的堵管,应立即杳明原因后及时处理,改手动排堵输送,确认正常后再恢复自动运行。
输灰过程中,一定时间内管道压力不能泄至设定值,PLC程序即认为管道堵塞,进入排堵程序,即开排放阀泄压排放,不放灰继续充压输送,输送压力高则继续排放,直至管道疏通。该种排堵方式效果一般,而且对排放阀及排放管线磨损严重,最好的排堵方式应进行手动排堵。手动排堵时应注意控制较小的输送气昔,保持较低的输送压力,让管内气圃两相流动以悬浮流的形式进行,直至将管内吹净。
4.2设备的磨损及改造
4.2.1圆顶进料阀的磨损
进料阀采用气封式圆顶阀,其旋转阀瓣以半球体作球面圆顶,阀瓣与阀鹰之间的密封采用压缩空气气封式密封圈。气封式圆顶阀在开关过程中,阀瓣与橡胶密封圈之间保持2~3mm的间隙,使阀瓣与橡胶密封圈可以以无接触的方式运动,目的是使阀瓣与橡胶密封圈之间不产生摩擦,减少磨损,并且有效降低开关阀门的力矩,在受热膨胀时不会发生卡滞现象,从而提高阀门密封性能和使用寿命。圆顶阀关闭时,阀瓣旋转90°,密封圈内输入压缩空气,使橡胶密封圈鼓胀并与阀瓣严密贴紧,达到密封目的。
在使用过程中,发现气封式圆顶阀橡胶密封圈及阀瓣均有磨损现象,导致输灰时压缩空气从磨损处泄漏至灰斗,加剧了磨损,从而影响热灰的正常输送。我们仔细查找了原因,发现灰中携带有灰渣颗粒,应该是流化床锅炉旋风分离器分离效果不好,飞灰将大颗粒携至静电除尘器,随着烟气流速的降低,大颗粒落入灰斗,放灰时被卡在阀瓣与橡胶密封圈之间,导致密封不严造成磨损。
为减少此类磨损,在圆顶阀与手动插板门之间(B处)加滤网,定期进行清理。另外,在锅炉大修时,将旋风分离器进行改造,提高了分离效率,减少大颗粒携带。
4.2.2流化器的磨损
原设计流化器为一内空圆环,流化风经逆止阀通过软管引入圆环,通过内表面分布的数个细孔进入输灰管道,达到流化的目的,但因流化器前压缩空气逆止阀使用寿命短,导致灰串人流化风道,引起流化器的快速磨损,内孔磨损严重,最终导致流化状态恶化,输灰不畅,故决定对其进行改造。在仓泵发送器底部开孔,将流化风通过流化板直接通入发送器,使热灰在发送器内流化,不再进入原输送管道上的流化器(如图1中虚线所示)。改造后,流化效果较好,流化板为陶瓷制品,不怕磨损,使用寿命大大提高。
4.2.3排放阀及排放管弯头磨损
排放管比输灰管道细,且排堵时压力比正常输送时要高,使得排堵时排放管内的灰速比在输灰管道内快得多,而且管道发生堵塞时,往往需要连续多次排放才能疏通,导致排放阀频繁开闭,排放管弯头及排放阀均磨损严重。而利用排放阀排堵并不是最佳方法,所以在连续自动排堵2、3次无效的情况下,应改为手动排堵,这样效果好,磨损小,大大延长了排放阀的使用寿命。为防止弯头的磨损泄露,将弯头改为耐磨材质,使用寿命大大增加。
4.2.4输灰管道磨损
输灰管道的磨损多发生在拐弯处,投用3年多时间,泄漏约10余次。管道磨漏后,可以随时停下处理,经过简单焊补即町恢复使用,基本不影响系统正常运行。
5结语
综上所述,气力输灰系统运行初期故障较多,但经过不断改造,已基本趋于稳定,尤其在系统改造后,粉煤灰全部送至灰库进而综合利用,现场实现零排放,环境质量大大提高,基本达到了预期目的。
参考文献:
[1]林江,气力输送系统中加速区气固两相流动特性的研究.浙江大学学报(工学版),2004(07).
[2]崔功龙.燃煤电厂粉煤灰气力输送系统.北京:中国电力出版社,2004(04).
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